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科技“妙手”老矿“回春”——四矿破解“三高六难”瓶颈、建设特级安全高效矿井纪实
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来源:《平顶山矿工报》 作者:本报首席记者马新立 时间:2008-02-27
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一个有着50年开采史、优势资源逐渐减少、地质条件日益复杂的老煤矿,维持现状已属不易,要增产,要建安全高效矿井更是难上加难。这是过去人们对四矿的看法。然而,从2004年开始,四矿以科技创新为手段,通过在安全生产中实施“突出老化矿井建设安全高效矿井的实践”科研课题,让人们看到了一个活力四射的新四矿。 日前,记者在四矿采访时了解到,2007年,该矿产煤突破300万吨,销售收入、利润分别达到97123万元和23017万元,在岗职工人均收入32727元;与2003年相比,销售收入和利润分别翻一番,在岗职工人均收入增加1万元以上。建成了全国煤炭工业特级“安全高效”矿井,荣获全国煤炭工业先进集体等称号。 面对高瓦斯,开展瓦斯综合治理技术研究,在全省首开利用地面管井抽采瓦斯先河、在集团公司首创近距离保护层开采防突技术,破解了高瓦斯瓶颈制约,促进了安全高效 四矿投产50年来,矿井由单一水平开采变为多水平开采,由低瓦斯矿井变为煤与瓦斯突出矿井,是河南省负压最高的矿井。特别是四矿可采区域呈南北狭长走向,再加上四组煤层同时开采,采区上、下重叠布置,主要进、回风巷断面变形量高达50%以上,开采垂深在850米以上,部分采面垂深已超过1000米,工作面温度在37℃左右,客观上面临着高瓦斯、高地压、高地温;通风难、运输难、提升难、供风难、供水难、行人难的安全发展瓶颈。 在如此困难的条件下,如何破解矿井可持续发展的难题?四矿领导和广大科技人员的看法是一致的:只有依靠科技进步,走内涵发展之路,才能让一个老矿获得新生,才能实现安全高效的建设目标。从2004年开始,该矿确定了“突出老化矿井建设特级安全高效矿井的实践”这一科研课题,广泛开展了瓦斯防治、深部高应力巷道支护、热害治理、生产环节技术改造等多项子课题的研究和实践。 在集团公司首创近距离保护层开采防突技术。通过对工作面回采过程中瓦斯涌出来源的分析和测算,本煤层瓦斯涌出量仅占总量的10%至20%,80%至90%的瓦斯来源于临近层。通过实施该技术,被保护层范围内煤层瓦斯含量降至原始含量的30%左右,近70%的瓦斯被释放。 该矿防突科主管技术员棘勇,提起过去瓦斯对生产的影响时直摇头。他介绍说,过去,在戊8—19190工作面,瓦斯常处于临界状态,一动刀就超限,日产量只有1000多吨。针对这种情况,该矿加强了从根本上防治瓦斯技术的研究,做到了“能保尽保”,只要条件适宜,坚决开采保护层。为了解决被保护层瓦斯大量涌入保护层,从而威胁安全的共性难题,去年,该矿在戊8—19150保护层工作面做尾巷,在尾巷中埋管对瓦斯进行抽放,同时采取大直径长距离迎面斜交孔进行抽放,一举杜绝了瓦斯超限,使该工作面日产达到3100吨,并创出集团公司薄煤层月产13.2万吨的纪录。据悉,近距离保护层开采防突技术应用后,采面月增产原煤近4万吨,实现经济效益15192万元,节省防突费用330万元。 该矿首创实施的卸压区浅孔抽放技术,解决了单一高突煤层开采难题,填补了国内空白,并在集团公司及省内多家兄弟企业推广。 在全省煤炭系统首开地面管井抽采瓦斯先河。在瓦斯治理上,该矿还打出了直径529毫米、孔深560米的“中原第一孔”,与井下抽放系统联网,并利用地面大功率抽放泵把瓦斯直接从井下抽出用来发电,彻底解决了瓦斯治理过程中治标不治本的“瓦斯搬家”问题,填补了我省煤炭系统地面大直径管井抽采瓦斯的技术空白。
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