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七大举措助推“飞行”循环经济
来源:《平顶山矿工报》 作者: 时间:2007-11-26 阅读:
    本报讯 (首席记者 赵顺章) 3年来,飞行化工公司根据集团公司发展战略的部署,采取七大举措发展循环经济,取得了明显的经济效益和社会效益。
    焦炉气转化。将天宏焦化公司原来作为废气排放的焦炉气引入化肥生产系统,利用非催化转化方式,用甲烷成分较高的焦炉气生产合成氨。该项目每年可减少焦炉气排放6000万立方米,增产合成氨2.5万吨,2005年7月投产,年增效益500万元。
 吹风气锅炉项目。把合成工段生产过程中排放的驰放气与造气工段吹风气加入一定比例的空气混合,通过燃烧炉生产蒸汽。该项目2004年1月投运,每小时副产蒸汽28吨,年增效1774万元,减排有毒气体4000万立方米、粉尘约10000吨。
 醇烷化装置。采用醇烷化工艺代替原铜洗工艺,既减少了有害气体排放,又增加了甲醇产量。该项目2005年12月投运,年增产甲醇3500吨,增效700万元,节约电费240万元,减排含氨氮废水2000吨。
 解吸废液回收装置。将生产尿素的解吸废液去除铁离子后软化处理,除氧后送入锅炉副产蒸汽。该项目2006年10月投运,年节水23.76万吨,减少含氨氮废水排放23.76万吨。
 粉煤灰气体输送项目。化肥生产过程产生大量的粉煤灰,传统处理方法是加湿后运到郊外封埋,扬尘大,污染严重,且占土地资源。该项目是对干燥的粉煤灰进行处理,使其气、粉分离,气体经除尘洁净后排放到大气,灰粉出售给制砖厂做砖。该项目今年4月投运,每小时输灰能力25吨,年可增效40万元。
    循环流化床锅炉项目。原生产过程中产生的造气炉渣被作为废弃物低价出售。该项目是将炉渣破碎后与原煤按一定比例掺混再燃烧使用。该项目今年5月投运,两台锅炉每年可节省动力煤价值2100万元、炉渣处理费40万元。
    微涡流塔板澄清器项目。该项目今年2月投运,每年节水约79万吨,减少含氨氮废水外排15万吨,同时改善了造气循环水的水质,实现了造气循环水闭路循环。
 循环经济促进了飞行公司的发展,2006年与正式加盟平煤集团的2004年相比:尿素产量增长59.21%,销售收入增长83.03%;在原材料价格持续上涨的情况下,尿素成本下降46.24%,单位产品综合能耗下降16%,综合能耗由国内同类企业落后水平跃居先进行列。
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