田庄选煤厂以创新生态激活“效能反应堆” | 中国平煤神马报

近日,在田庄选煤厂205A皮带更换现场,机电分厂仅用12名职工便顺利更换完皮带,而以往同样的工作需20人协作完成。

人员减少的背后,是该厂自主研发的可移动皮带卷带机的功劳。这台由旧工字钢与电机“变身”而来的设备,不但实现皮带自动成卷,让成卷合格率达到100%,而且成本仅为外购设备的10%。

“以前更换皮带时,需要人工将皮带卷成卷,但由于皮带重、体积大,成卷过程十分耗费人力,且容易出现成卷不合格、需要返工的情况。”6月16日,该厂机电分厂相关负责人介绍。

今年年初,该厂以“问题清单”为导向,组织技术人员就地取材研发可移动皮带卷带机。在研发过程中,新进大学毕业生刘世宇发挥特长,利用专业绘图软件绘制图纸,大幅提升绘图效率和图纸精度,助力设备研发。

可移动皮带卷带机的研制成功,正是该厂构建“问题导向—技术攻关—成果转化—效益反哺”创新闭环的生动实践。

今年以来,该厂将创新思维深度融入生产经营各项工作,围绕“苦脏累险”岗位替代、效率提升等需求,梳理出19项厂级工艺优化、设备创新项目。智能模块化精煤车辆清理系统就是其中之一。该项目通过采用智能模块化控制冲水系统实现自动冲车,不仅降低职工安全风险,改善职工作业环境,减少了作业人数,还极大提高精煤装车效率。

为激发职工岗位技术攻关活力,该厂打造“三级创新生态链”:通过“岗位微改—班组提案—车间孵化”三级筛选通道,让一线金点子直通创新平台;建立车间干部统筹、课题负责人攻坚、基层班组协同的三级责任体系,为创新项目配备全周期“护航员”;实行“一项目一台账”动态管理,从立项到落地全程跟踪,确保创新与生产深度融合。

在创新生态滋养下,一批“小而精”的创新项目持续释放增效动能。

面对1.3万余个托辊及支架的繁重维护任务,该厂机电分厂自主研发“液压校正模具+快速拆装工具”组合,将单个托辊修复时间压缩一半,大幅降低职工劳动强度,提升工作效率。

该厂还利用废弃站台建设科技创新园。6月12日至13日,园内集中展出61项职工“五小”创新成果与绝技绝活,以“即展即评”的阳光评选模式,激发职工创新热情。

“下一步,我们会系统整理本次参展的‘五小’创新成果并汇编成册,为职工创新成果‘树碑立传’,持续在全厂营造‘人人能创新、人人会创新、人人敢创新’的浓厚氛围,为企业高质量发展注入源源不断的创新势能。”该厂相关负责人说。

 (融媒体中心记者 李怡静 图片由田庄选煤厂提供 编辑 常会杰)