7月14日,记者从七星选煤厂了解到,经过一系列技改“组合拳”,今年二季度,该厂电费同比节约近100万元,吨煤电耗减少0.9千瓦时。
今年以来,该厂积极践行降本增效理念,通过一系列技术改造项目,不仅成功优化了生产流程、显著提升了生产效率,还在节能降耗、成本控制方面取得了丰硕成果,为企业持续发展注入了强劲动力。
3月,该厂完成了压滤机脱水及供风管路改造项目,通过用快开式压滤机替代老式加压过滤机,使设备运行功率从1340千瓦降至530千瓦。结合供风管路优化项目,该厂实现了集中供风,并成功停用了2台空压机,预计每年可节约电量505万千瓦时,节省电费330万元,显著降低了生产成本。
4月,该厂高压无功补偿项目投运。该项目总投资80万元,针对厂内高压配电系统双回路电源单母线分段运行特点,通过2组SVG装置实现独立动态无功补偿,月平均功率因数达0.93。该项目投运后,该厂不仅每年预计可减少电费支出约170万元,降低了高压输电线路损耗,还能获得供电部门奖励,在节能与增效方面实现双赢。“以前,因为用电功率因数低,根据国家规定,我们每个月都要交纳一笔数额不小的力调电费。通过技术改造,我们不仅节约了此项费用,还能得到供电部门的奖励,为全厂降本增效工作作出了贡献。”该厂生产技术部部长宁金城说。
此外,该厂通过精煤脱水改造工程,实现了用快开压滤机替代加压过滤机,在节能降耗方面效果明显。目前,该厂仅用一台400千瓦空压机即可担负主洗厂房和精煤装车用风需求。经估算,仅此一项,该厂每年可减少电费支出约400万元,设备检验、维修保养等成本可减少近20万元。
为进一步深化降本增效工作,该厂计划于9月底完成重一原煤筛升级改造。目前,该厂已做好设备采购准备,预计改造成功后,该厂吨煤电耗可进一步降低,为企业持续增收节支奠定坚实基础。
(文/图 融媒体中心记者 孙芳芳 编辑 罗音)