守护“2、5、8” | 中国平煤神马报

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10月13日,平美盐化公司热电厂技术员桑国华照例早早来到该厂主控室,在控制盘上查看1#锅炉运行过程中排放物的相关数据。“看到相关数据都符合‘2、5、8’标准,我就放心了。”桑国华告诉记者。

“2、5、8”标准,指的是1#锅炉运行过程中排放的烟尘、二氧化硫和氮氧化物要分别在2mg/Nm3、5mg/Nm3和8mg/Nm3以下,才能达到近零排放的标准。为符合国家和集团的相关要求,5月份,该公司在完成2#锅炉改造的基础上,实施了1#锅炉节能减排综合提效改造项目。

该公司生产管理部部长张俊飞介绍:“该项目是我们今年的重点项目,项目建设主要分为三部分。‘重头戏’是安装高压头引风机和3台同型号同参数的双管排高效膜式冷渣机,以提升锅炉的安全运行水平。同时,还要更换省煤器系统,增加SCR脱硝工艺,建成SCR+SNCR联合脱硝系统;新装预电除尘器、重建半干法脱硫系统,强化粉尘的捕集和提升减排能力。”

为保证该项目顺利推进,该公司成立专班,对项目各项工作进行全方位部署,并组织技术骨干根据现场施工内容实行包区域管理,同时专班领导带领技术人员盯在现场,进一步夯实分包区域的安全基础。针对项目建设中出现的问题,该公司建立了周一、周四项目施工协调会制度,及时协调解决施工方提出的问题。9月24日,1#锅炉按期进入调试阶段。

“目前,设备运行稳定,锅炉出力从90t/h提升至120t/h。”桑国华指着控制盘上显示的实时数据告诉记者,“锅炉的带负荷能力也提高至120t/h,圆满达到了我们的改造预设目标。”

据了解,1#锅炉的成功投运,标志着该公司锅炉节能减排综合提效项目顺利完成,1#、2#锅炉整体效率大幅提升,吨汽环保成本降低约2.7元,年节约环保成本费用约260万元。

调试期间,1#锅炉排放物的数据不稳定。为了守护“2、5、8”标准,桑国华经过多次计算和尝试,终于找到了合适的运行参数,确保设备能够达到近零排放的标准。

查看完数据,桑国华来到厂区南部,实地查看1#锅炉的运行情况,仔细听了锅炉运行的声音并记录下巡检情况。“前几天,我们发现高压头引风机高负荷运行时振动过大。为了解决振动问题,我在现场盯了3天,逐个排查振动的原因,最后确定是高压头引风机的进风挡板角度不对。调整后,现在设备运行声音已经恢复正常,振动也消除了。”桑国华说。

目前,该厂的两台锅炉均达到了近零排放的标准,处于行业领先水平,且改造后锅炉热效率提升,在同等负荷下可降低燃煤量,有效减少了二氧化碳的排放。

(融媒体中心记者 完美 图片由平美盐化公司提供 编辑 罗音)