氯碱发展公司今年以技改降本1000万元 | 中国平煤神马报

11月3日,氯碱发展公司氯氢厂人员正在紧锣密鼓地对氯气压缩机进行试车。该设备将使该厂装备自动化水平进一步提高,能耗降低10%以上。

今年以来,该公司着眼生产全链条,以“当下解难题、长远谋布局”的思路,打造了从一线工艺优化、核心系统升级到未来技术储备的完整“升级链”,确保当前产能稳、效益升的同时,也为后续发展培育了新动能。

该公司化工二厂投产后,一些工艺问题制约了生产效率的进一步提升。今年年初,该公司决定成立技改攻坚小组,逐个破解难题。

此前,厂区每日有超700吨高温蒸汽冷凝水直排,造成热能浪费和环境污染。该厂厂长邵海珑带队扎根现场,反复推敲后决定采用“集中回收、分路适配、循环供用”的解决方案。如今,85摄氏度以上热水可稳定供给液氯汽化等工序,实现资源高效利用。此外,针对邻对工序尾气混入盐酸导致产品质量不稳定的问题,该厂技术骨干张晓轩对接相关厂商后,将设备进一步优化,增加回收闭环系统,保障了副产盐酸质量达标,不仅稳定了生产,也降低了职工的操作难度。

新装置难题解决后,该公司又把目光投向主装置——氯碱生产系统,于3月份启动了氯碱系统装备更新节能增效项目。烧碱厂、氯氢厂、机动厂协同进行更新改造。

二次盐水系统改造过程中,烧碱厂拆旧罐、改管道,精心规划场地,为三期树脂塔“安了家”,使该系统的精盐水处理能力从每小时180立方米提至每小时300立方米。此外,该厂还升级了电解槽,解决了电耗高的问题。氯氢厂更新23台关键设备,并将氢气二段冷却器核心输送管道换新,提升了工艺稳定性与输送效率,为产能释放奠定基础。机动厂专攻节能,为整流装置换了油水冷却器,一年能省8.3万千瓦时电;新建的循环水塔采用“变频器+永磁电机”,运行电流比以前低12A,能效利用显著提高。

据相关负责人介绍,该公司通过技改,今年累计降低成本1000万元,生产装置的稳定运转率保持在98%以上。

(融媒体中心见习记者 尚玉婉 图片由氯碱发展公司提供 编辑 李佳琪)