
3月6日,记者从瑞平公司张村矿运输队了解到,今年前两个月,该队通过修旧利废、改造更新节约资金20余万元。
该队从细节入手,强化生产材料全过程管控,实时跟踪材料领用、使用与回收情况,重点加强作业现场管理,对未使用完的材料、配件及时回收、统计,从根本上杜绝材料粗放管理和闲置浪费现象,真正实现物尽其用。
矿车轮轴是井下运输使用频繁、损耗较快的部件,每年的维修更换资金要花费近百万元。过去,轮轴磨损、胶套老化后一律按报废处理,导致生产成本居高不下。为改变这一情况,该队1月成立技术攻关小组,结合现场实际研究修复方法,全力让废旧配件重获“新生”。
该队技术攻关小组先将回收的废旧轮轴集中分类,进行拆解、除污、清洗,再使用专业工具细致检测,认真排查轴颈磨损程度、键槽完好状况及轴体有无裂纹等问题。在摸清每根轮轴的“病症”后,技术攻关小组成员对轻微磨损的轮轴进行磨削加工,以恢复标准尺寸;对键槽损坏无法使用的,重新进行铣削加工,确保匹配度达标。经过反复打磨,该队攻克了轮轴修复的技术难点,让修复后的轮轴在强度、硬度等方面达到新件标准。
在啃下轮轴修复这块“硬骨头”后,该队又将目光投向架空乘人装置托绳轮胶套。架空乘人装置作为运输的关键设备,其完好状态直接关系到安全运行。2月份,该队决定对架空乘人装置托绳轮胶套开展修复翻新。
该队创新采用“旧套翻新”工艺,对架空乘人装置托绳轮旧胶套进行高温硫化处理,去除老化橡胶层,在骨架上涂刷专用粘合剂,装上新橡胶胎体后再进行二次硫化,使新旧材料紧密结合。翻新后的胶套耐磨性能与新胶套相近,修复成本仅为购买新胶套成本的三分之一。
今年前两个月,该队自主翻新架空乘人装置托绳轮胶套60余个,加工架空乘人装置轮架60余个,维修矿车轮轴70余个,节约材料采购费用8万余元。
(融媒体中心记者 李昱晓 通讯员 路平 图片由张村矿提供 编辑 梁金蕾)