平煤股份十一矿捷利德制备车间:技改解难题 提质增效益 | 中国平煤神马报

平煤股份十一矿捷利德制备车间的一项技改,让钢绞线切割彻底告别了传统作业模式,带来效率与安全的双提升。“以前人工操作,又累又慢,还有反弹伤人的隐患,生产进度经常受影响。”日前,该车间党支部书记周永强说。

钢绞线是该车间的主导产品,市场需求量持续走高。早前,该车间直接采购定尺钢绞线,仅需要人工完成简单打捆工序,生产流程简便;后期生产模式优化调整,改为采购整捆钢绞线自主加工,各类生产难题也随之凸显,成为制约车间高效生产的瓶颈。

为破解这一难题,该车间去年5月份成立技术攻关小组,立项开展钢绞线切割装置自动化升级优化攻关,有针对性解决人工作业的各项痛点。该小组按照“废旧利用、降本增效”原则,充分利用车间闲置废旧配件,结合生产实际,自主打造出矿用钢绞线自动化切割装置。

新装置采用自动计米与切割技术,通过计米器精准计量代替人工放线和地面标尺丈量,长度误差严格控制在1毫米以内,确保产品质量稳定。同时,自动牵引切割设计简化了作业工序,大幅降低职工劳动强度,作业安全系数显著提升。

装置投用后,钢绞线切割单班作业人员由5人减至3人,生产效率较传统人工模式提升1.5倍以上。此外,装置从根本上消除了钢绞线反弹、切割片断裂伤人隐患,安全保障水平明显提高,获得了职工的一致好评。据测算,此次改造累计节约新设备购置费用20余万元,实现降本、增效、保安多重收益。

(融媒体中心记者 李昱晓 图片由平煤股份十一矿提供 编辑 张子凡)